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风力发电机成功案例

小草范文网  发布于:2016-10-06  分类: 案例 手机版

篇一:风电机组重大事故案例分析

风电机组重大事故案例分析

据英国风能机构的不完全统计,截至2009年12月31日,全球共发生风电机组重大事故715起,其中火灾事故138起,占总数的19.3%,位列第二位。2010年欧美等国新增火灾事故7起,其中2起火灾对作业工人造成了严重烧伤。因此,火灾已成为继雷击后第二大毁灭性机组灾害。

实际上,风电机组重大事故在国内外都有发生。有的重大事故可以预防,甚至完全可以避免。然而,随着我国风电机组的不断增多,部分突发事故是不可避免的,例如部分因雷击而造成的火灾事故,还有在运行过程中,部分因机组部件损坏造成剧烈摩擦起火而引发的火灾事故等。在降低和避免重大事故发生的过程中,我们不仅要讲科学,还要综合考虑成本因素,不能采取过度的预防措施。把概率极低的事件当成必然事件加以考虑,将不利于机组度电成本的降低。

仅就完全可以预防、避免的机组烧毁与倒塌事故而言,它不仅与机组本身的质量、性能、运行和维护有关,而且,还与箱变等附属设施有着密切的关系。本文主要介绍由箱变问题引发的机组故障与事故,通过对某风电场发生的一起机组烧毁事故进行分析,找出行之有效的预防措施,避免类似事故的再次发生。

事故简介

某风电场1.5MW双馈空冷风电机组,变频器布置在塔基,并网开关(断路器)是ABB生产的。在机组起火大约一个小时后发现,然后对整条线路采取了断电措施。当人员到达现场时,整个机组如同一个巨大的“火炬”,最后,机舱及轮毂罩壳完全烧毁,三支叶片也不同程度地过火。从主控信息和事故现场两方面证实,最后一次停机是正常的低风切出,并且,收桨正常,也不存在超速问题。从事故现场来看,位于塔基变频器的并网开关仍处于合闸状态,变频器功率柜严重烧毁;与事故机组配套的箱变高压侧断路器跳闸,且有两相高压侧保险熔断。

事故分析

此次机组烧毁事故的原因有:变频器并网开关在停机时不能脱网是诱因,而箱变低压侧断路器不具有自动跳闸功能是造成事故扩大的关键。变频器并网开关在脱网时不能分闸属于偶发事件,本是一般的机组故障,且发生概率较低;而对该风电场来说,箱变的低压侧断路器不具备自动跳闸功能,违背了关键设备的电路分级保护原则。也就是说,在该风电场机组配套时就已经埋下了事故隐患。

从安全方面来说,与此类风电机组相配的箱变,应具有多重自动跳闸功能,以保护机组与人身安全;从现场实践来看,只要箱变低压侧断路器具有自动分闸的功能跳闸,就能避免事故扩大,从而避免机组烧毁事故的发生;从系统设计来看,此类机组存在变频器并网开关无法正常脱开的可能,需要箱变低压侧断路器具有自动分闸功能,以及时切断电网给机组的供电,避免恶性事故的发生。

一、监控数据分析

在事故之前,机组多次报低风切出,并在8小时内几次报变频器故障,并均是变频器自动复位,可能由并网开关机械故障引起。

在事故前的一次“低风切出”后,复位启机,机组的有功功率一直维持正值,说明此时机组运行正常,处于发电状态;其后机组因风速降低有功功率逐渐下降,于12:37:04触发“低风切出”停机,因变频器并网开关不能断开,随后触发“变频器错误”等一系列故障。 该机组在触发“变频器错误”等故障后,叶片顺利收桨到92°,即叶片处于安全位置,主控信息与现场的实际情况相符。首先,说明机组变桨系统正常,事故之前没有出现高级别刹车和电池检测,轮毂变桨电机及其供电接触器是交流供电收桨,且电流不大,机组起火的

原因不在轮毂。其次,说明机组的控制系统所报信息真实可靠;另外,在低风切出时,机组高速轴转速不高,主控没有主轴刹车器的动作信息。所以,排除由于主轴刹车器动作,或其他部位由于转速过高导致摩擦起火的可能。

按照所报故障发生的时间顺序:变频器电网故障、暂态电网错误、相电压过低等。由于变频器并网开关不能脱网,发电机定子线圈与电网直接相连,消耗电网功率不断转化为热能。从后面触发的故障可以看出,发动机定子温度在短时间内急剧上升,耗电电流不断增大。12:40:04,机组主控报“电网掉电”,电网至少有一相断开;报“低风切出”的3分零2秒后,主控报“交流电源故障”,即:12:40:06,说明机组完全断电。

二、集电线路及箱变高压侧断路器跳闸分析

据现场人员反映,机组发生着火事故后,故障机组的箱变高压侧有两相保险熔断导致高压侧跳闸。据了解,不少箱变的高压侧开关有保险熔断跳闸功能,而低压侧断路器没有自动跳闸装置。因此,机组故障时,低压侧断路器不可能断开。从风电机组系统设计来看,箱变和风电机组共同组成双重保护,按风电机组发电负荷从小到大的电流保护顺序是:变频器、箱变低压侧、箱变高压侧。在变频器断路器无法正常脱开的情况下,如果箱变低压侧不能及时跳闸,很容易造成事故扩大。

另外,机组主控报“电网掉电”和“交流电源”故障,与箱变高压侧两个保险断开的时间相对应,在后一个保险熔断时,箱变的高压侧开关跳闸,这与现场查看的箱变高压侧断路器跳闸及箱变高压侧两相保险熔断的事实相符。从主控看这两个故障信息的时间差为2s(主控的最小计时单位为s)。再从升压站的线路录波信息来看,事故机组所在线路发生了“三相电流不平衡”故障,时间为1s341ms,这再次与机组监控数据相吻合。

12:40:04,机组主控报“电网掉电”,箱变高压侧第一个保险熔断;12:40:06,主控报“交流电源故障”,箱变高压侧的另外一个相保险熔断,同时高压侧跳闸,机组与电网分离。 在事故发生时,事故机组同一线路的8台机组均处于低风速发电状态,发电功率不高,而事故机组耗电功率较大,单相耗电电流可能在机组的满负荷以上,当事故机组高压侧保险有一相熔断后,另外两相仍处于耗电状态,因此,集电线路出现了三相电流不平衡故障。当事故机组的箱变高压侧开关跳闸后,随着事故机组的切除线路恢复正常。

该风电场箱变高压侧电压为35kV,使用保险的容量为50A,由此核定出的箱变高压侧的容量值在3000kVA以上。从保险的熔断状况来看,在事故发生时,机组发热耗电功率很高。耗电产生的热量又主要集中在发电机定子上,发电机外壳的温升足以达到其附近可燃物,如:润滑系统、排气罩等的着火点,从而造成机组起火。

三、变频器并网开关不能分闸分析

变频器并网开关有失压脱扣功能,在失去外界供电时,并网开关就会断开,然而,当箱变的高压侧跳闸后,并网开关还一直处于闭合状态,即:在并网开关完全失电的状态下,也不能使其分闸,变频器并网开关属机械卡死的可能性极大。后来对事故机组的变频器并网开关进一步检查也证实不能分闸是由机械卡死所致。

究其原因,该风电场的所有机组是同一机型,与其他机组相比,事故机组地处凹地,处于两山之间,此机位的风速和风向变化极为频繁,通过主控记录数据发现,在事故发生前,因风速在切入风速附近频繁且大幅度地波动,导致机组并网频繁。平均每4-8分钟出现一次“低风切出”的触发与复位:当风大的时候,机组还在启机阶段,而并网之后,风速下降,风能低于机组维持发正电时所需要的能量,机组又迅速“低风切出”,这不仅对机组发电不利,而且,与同一风电场其他机组相比,在同样时间内变频器的并网次数增加,合闸后不能断开的概率大大增加,致使发生分闸脱扣线圈发热以及脱扣机械机构出现卡塞的概率增加,最终导致变频器并网开关无法正常分闸。在事故发生时,事故机组并网开关的动作次数为18645次,而同期投入运行的其他机组一般在6000-7000左右,也说明了该机组所在机位风

况变化的频繁程度。

按照事故机组变频器厂家对所用并网开关(ABB)的使用说明,当并网开关的动作次数达到15000次后要根据具体情况判定是否可以继续使用,而且,在工作到20000次后,应当作报废处理。在事故发生时,并网开关工作的次数已达18645次。另据现场了解,该机组在事故前的一次机组维护中,没有对并网开关进行维护。因此,并网开关维护和检修不当,是造成此次并网开关不能分闸的重要原因,也是本次事故的原因之一。

四、事故还原

结合机组的相关数据及现场情况还原事故发生过程如下:

机组因风速降低,12:37:04报“低风切出”脱网,此时变频器的并网开关不能脱网,机组正常收桨,在主控的高速轴转速信息上了解到,尽管发电机定子产生的旋转磁场使叶轮有增速的趋势,但是,顺桨角度不断增大,机组高速轴转速依然不断降低,随着定子旋转磁场与转子的转差率不断增大,在发电机转子产生的感生电动势将IGBT、低电压穿越的功率元件等击穿短路,巨大的热量还使变频器转子接线的绝缘皮烧毁、融化,变频器IGBT烧毁,直至变频器处的转子接线开路(事故后,在检查变频器时进一步得到证实)。当发电机的转子接线开路以后,发电机定子的阻抗更小,定子流过电流更大,定子的发热状况进一步加剧,定子温度迅速上升。

发电机定子绕组,先是触发“定子绕组温度偏高”温度为120℃,在5s之后主控报“定子绕组温度过高”。按照参数设置,此时的温度应大于140℃;定子温度继续升高,在20s后,报“温度传感器故障”,应为定子绕组中的Pt100,或Pt100的接线被定子绕组产生的高温熔断所致。随后发电机上的润滑油管、排气罩、润滑油泵着火,机组起火燃烧。

五、因箱变引发的故障与多起事故

风电机组要正常运行,减少故障,避免重大事故的发生,箱变质量、箱变保护功能的完备状况、箱变与风电机组配套等有着重要的关系。

对于因电起火的火灾事故,首先要切断供电电源,避免事故的扩大和机组烧毁事故的发生。风电机组火灾事故应以预防为主,全面考虑,预防和避免恶性事故。

如果变频器布置在机舱上面,由于机组与箱变之间的线路一直到机舱,如果箱变的保护功能不完善,当电缆出现破损时,更容易造成机组烧毁事故,箱变对机组的保护作用显得更为重要。

就此次风电机组烧毁事故来看,由于箱变的低压侧断路器不具有自动跳闸功能,当变频器不能正常脱网时,箱变就不可能及时断电,从而致使发电机持续发热,达到机舱可燃物的着火点而引发机组烧毁事故。从多个风电场的实践来看,如果箱变低压侧断路器具有自动跳闸功能,一般只会使变频器的Crowbar(低电压穿越)烧毁,功率模块损毁,其损毁的严重程度与箱变低压侧断路器跳闸及时程度有很大的关系;当箱变的低压侧断路器跳闸不及时,偶尔也会导致发电机的损坏。

再如:某风电场的1.5MW风电机组,2010年2月26日,风电场值班人员发现59号机组的轮毂、机舱顶部冒黑烟,16时9分到达现场,2月27日凌晨5时20分,火焰熄灭,机组全部烧毁。事故的起因在电控柜下部母排处,由于日常工作和维护时遗留下的短接线或其他导体,引起690V母排发生相间短路。如果机舱电缆线出现短路时,箱变及时跳闸也许能避免烧毁事故的发生。该机组的变频器布置在机舱上,当机舱上供电线路出现短路、打火现象,而箱变的低压侧断路器又不能及时跳闸时,必然会造成风电机组烧毁事故的发生。 2010年2月26日,某风电场在机组调试送电时,由于箱变问题,低压侧断路器不能合闸,加之操作人员操作失误,致使送电人员遭到电击、截肢惨剧的发生;2008年,某风电场在机组调试之前,安装人员在塔筒内紧固变频器与箱变之间的连接螺钉时,安装人员被电击倒,此时,虽然箱变的高压侧已经送电,但是,箱变的低压侧断路器并没有合闸,塔筒内不

应有电,在此事故发生之后,本应检查箱变存在的问题,及时排除箱变故障。然而,由于没有造成人员伤亡,此事并没有引起业主人员的重视,当机组调试时发现该机组变频器并网柜已经全部烧毁。像这样,因箱变故障而造成并网柜烧毁的事例曾在不少风电场发生过,所幸这些变频器都布置在塔基,没有引起事故的扩大。如果箱变布置在机舱,还可能造成机组的烧毁。

因箱变问题而造成风电机组故障的事例,在风电场时有发生。对于这种情况,机组一般都能并网,但并网后会报电网故障停机,缺乏经验的维修人员很难判断。因故障产生的部位在箱变,而维修人员普遍只是考虑风电机组本身,因此,判断故障的时间经常长达几个月,大大影响了机组的利用率和发电量。

总之,确保箱变质量,充分发挥箱变对风电机组的保护作用,是减少机组故障与事故、保证人身安全中重要的一环。

经验与总结

一、机组参数按机位风况进行优化

同一风电场,不同机位的风电机组因其风况条件不完全一致。对于跟其他机组的风况条件差别较大的机组,其参数的设置可以根据具体机位进行适当调整,即在不影响机组发电量的前提下,根据机位的风况条件对机组的切入、切出相关参数进行调整,以减少机组并网开关的动作次数。在不稳定的低风状况下频繁启停,不仅会增加机组并网开关动作次数,同时,还会提高故障率。

二、注意变频器并网开关的维护

为了避免出现并网开关的机械卡死故障,在并网动作次数超过一定值时,尤其对并网开关的机械部位进行检查和维护,以减少并网开关的故障几率。

在ABB并网开关维护时,需重点检查储能连杆两侧铆接、轴承销是否松动,销子是否变形,结合半轴、分闸半轴、钩块以及其他传动部件,储能电机、齿轮、螺钉有没有过度磨损、过热、破损、松动的现象;给运动部件按要求添加润滑油等。

三、确保箱变低压侧断路器的自动保护功能完善

风电场业主在安装机组时,按照国家相关设备技术标准,与生产厂家提供的箱变技术规范选配合适的箱式变压器,保证箱变的低压侧断路器具备相关的保护功能。另外,为了保证箱变在必要的时候及时分闸,应定期对箱变进行检查和维护,包活箱变低压侧断路器的自动分闸功能进行试验与参数设置。

此项措施不仅有利保护风电机组与箱变本身,而且,也有利于保护现场人员的人身安全。

四、如何正确对待风电机组烧毁事故

风电机组烧毁事故,虽然损失很大,但不能逃避责任,敷衍了事,采取回避态度。事故发生后,应追寻事故发生的根本原因,有的放矢,才会收到良好的效果。

从绝大部分风电机组烧毁事故来看,大都是由于雷击、电器、线路起火,或机组在运行过程中,由旋转部件损坏而造成剧烈摩擦产生的火灾。从已发生的众多机组烧毁事故分析,如果采取每台机组上都添加一套功能完备的自动消防系统,对绝大部分的烧毁事故而言是无益的,而且在机组维修和维护时,还可能由于消防系统的误操作而引发人身伤害,即便是这些消防系统能对个别火灾事故起到预防作用,但这与所花的机组成本相比,可能得不偿失,增加了度电成本。在风电设备价格一路走低的情况下,如果把增加消防系统、在线监测等所花的费用,用到变桨系统、控制系统软件提升、关键部件质量和维护费用上,可能更有利于提高机组安全与降低度电成本。

当机组烧毁事故发生以后,如果采取的预防措施过度,甚至错误决策,必然是有害的。例如:某个风电场领导听说机舱罩壳上的保温层可能引发火灾,为了避免火灾事故的发生,该业主把所有机组的保温层全部去掉。到了冬季,该风电场的机舱外温度一般都在零下20℃

至零下30℃之间,在极端天气下,该风电场的环境温度更低,在去掉保温层后的第一年冬季,由于机舱没有保温材料,不能很好地保温,从而引发了不少因环境温度低而产生的故障,这种做法未见对防火的作用,而增加机组故障却极其明显。

事故发生后,对风电机组的烧毁,倒塌事故所产生的原因还没有查清,或由于某种因素的作用,事故分析人员在短时间内就匆忙地得出结论,甚至得出错误的结论。这样,投入了大量的人力、物力和财力,增加了不少的成本后,既不能解决问题,而且还隐藏了机组真实的安全隐患。由于事故的根本原因没有查清,所采取的措施不可能有准确的目标,结果,类似事故在必要的条件下将会再次发生。

结语

为了让风电机组能够正常运行,减少机组故障,避免重大事故发生,不能仅考虑风电机组本身,应综合考虑各种因素,包括机组附属机构与设施,例如箱变、风况、电网、线路、升压站等,以达到减少甚至避免极端事故发生的目的。风电机组的运行环境恶劣,是在主控设定的条件下自主运行,因此,我们要以预防为主,不仅要防止风电机组烧毁、倒塌事故的发生,还要考虑到机组的生产、运行和维护成本,最终达到机组在20年内是赢利的,甚至更长时间内达到度电成本最低。

篇二:风力发电厂事故案例

风力发电厂事故案例

一、 吉林某风力发电有限公司

出险时间:2008年04月30日

损失项目:b040号风机

事故原因:意外事故

事故经过:2008年04月30日上午九时许,吉林某风电场二期工程,一台歌美飒g58风机运行中整体倒塌,出险原因不明。报损金额:650万元

二、辽宁某风力发电有限责任公司

出险时间:2009年3月26日

出险地点:风力发电厂内

事故经过:2009年3月26日,厂内8号风机发电机报转子接地受损。

受损金额:50万。

三、福建某风力发电有限公司

【出险标的】36号风机顶部机仓、轮毂、叶片着火

【出险原因】火灾

【出险经过】09年2月20日凌晨1点24分许,值班人员发现监控室警报响起,监视器有故障提示,接着风电场D组线路跳闸,原因不明。早上8时许出去巡检发现(据说当天晚上下雨按规定不能出去巡查),36号风机顶部几乎全部烧毁(含机仓、轮毂、叶片)。即汇报电场领导及省风电公司。上午10许向我司报案及县消防大队、安监部门、海关。我司人员接到报案后立即出发,于当天下午14时许到达该风电场,确认损失情况和报案相符,消防大队正在调查,已封锁现场。

【损失概况】该36号风机机仓(主体部分)烧毁。据了解原始购置价是1200万/台。

四、国电辽宁某风力发电有限公司

保险种类:机器损坏险

出险时间:2009年3月16日

出险标的:3K08号风机

报损金额:约60万元

出险原因:意外事故,具体原因待查。

五、桦南某风力发电有限公司

出险时间:2009年3月17日

出险标的:53#风机箱式变压器

事故经过:2009年03月17日,桦南某风力发电有限公司53#风机,运行中突然停机,被保险人立即派巡视人员进行巡查,发现53#风机箱变低压侧烧损,箱变低压侧侧门已被崩开,有一只老鼠被电死,初步分析为老鼠导致变压器短路。被保险人初步估损约30万元。

六、华能山东某风力发电有限公司

出险时间:2009年1月5日

受损标的:齿轮箱

估损金额:100万

出险经过:风场5#风机2009年1月5日8:00报故障404(齿轮箱轴承温度高)而停止运行,经现场登塔检查后发现齿轮箱已经损坏,具体齿轮箱内部损坏情况及原因要进一步解体检查。

七、大唐某风力发电股份有限公司

出险时间:2008年09月17日

出险标的:55号风机CCU控制板、PLC控制板各一块;58号风机PLC控制板、SEG模块各一块。由于雷击造成电压异常波动,控制系统元件烧损。2008年09月10日风机停机后,现场工作人员,并未第一时间检查出故障点。2008年10月初,经歌美飒风电专业人员进行检测,发现是风机控制系统55号风机CCU控制板、PLC控制板各一块;58号风机PLC控制板、SEG模块各一块受损,导致风机不能运转。后向我司报案。报损金额:28万。

八、河北某风力发电有限公司

出险时间:2009年1月9日6时

出险标的:#30风机叶片

报损金额:150万

出险情况: 2009年1月9日6:00微机控制显示#30风机发电机转速不稳定、1号桨距位置偏离设定值;6:01#30风机停机,报警显示振动等级高、发电机速度不稳定。6;03报警显示桨距位置偏离设定值、1号调桨蓄能器压力低,就地检查发现一支叶片折断。

九、本溪某风力发电有限公司

出险时间:2008年6月24日

事故原因:雷击

事故经过:2007年6月24日,上述地点因雷击造成22台风机叶片不同程度受损,风机编号1#~5#、7#~10#、12#、13#、17#~21#、23#、24#、26#~29#。

受损标的:风机。报损金额:30万

十、伊春某风电场

出险时间:2008年8月5日;出险地点:风场内。

事故原因:供电线路短路

出险经过:2008年8月5日17时,伊春市某风场15号风机不明原因烧损。

报损金额:¥700,000。

篇三:风电行业事故案例

近期国内风电场事故报告

2009年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。

由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。信息可能有失全面和准确,敬请谅解。

1、华锐风电机组火灾事故

2009年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。

2、东汽风电机组火灾事故

2009年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。见附图。

3、东汽风电机组火灾事故

2010年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,

1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。见下图。

4、新誉风电机组倒塔事故

2010年1月20日,大唐国际在山西左云的风电场,常轨维护人

员进行“风机叶片主梁加强”工作(叶片制造也有问题!),2010年1月27日工作结束。28日10:20分,常轨维护人员就地启动风机,到1月31日43#风机发出“桨叶1快速收桨太慢”等多个报警,02:27分发“振动频带11的振动值高”报警,并快速停机。8:00风电缺陷管理人员通知常轨维护负责人,18:00常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启机。2月1日3:18分后43#风机无任何信息,现场巡视发现风电机组已倒塌。

风机倒塌现场情况为:43#塔筒从中、下段法兰连接处折断倒塌,

主机随同塔筒上段和中段朝着主导风向北偏西60度方向,法兰盘脖颈距端部12mm处撕裂近三分之二(连接螺栓83孔),三分之一螺栓断裂(42个),中塔筒下法兰约三分之一撕裂随中塔筒倒下。塔筒中段、上段、风机机舱、轮毂顺势平铺在地面上。风力发电机摔落在地,

齿轮箱与轮毂主轴轴套连接处断裂,齿轮箱连轴器破碎,叶片从边缘破裂大量填充物散落在地面上,见下图。

事故发生后,风电场将二期风机全停,并进行外观、内部的全面检查。3月4日,左云风电公司检查发现二期61号风机中下塔筒法兰连接螺栓断裂48个(共125个),在螺栓未断裂部分的法兰与筒壁焊缝中有长度为1.67米的裂缝,其异常现象与倒塌的43号塔筒情况基本一致,见下图。事故原因很可能是塔架制造和螺栓质量不符合要求。

塔筒内断裂的螺栓 法兰与筒壁间的裂缝

5、东汽风电机组火灾事故

(本文来自:WwW.xiaOCaofAnweN.Com 小草范文 网:风力发电机成功案例)

2010年2月8日8时,宁夏天净神州2号风电场161号东汽FD

-77机组发生倒塌事故,机组损毁。原因据说是因为多次出现变桨

电池和发电机故障信号,为避免影响设备可用率,两故障信号被人为屏蔽。发电机故障扩大,保护系统动作后,因变桨电池已失效无法顺桨进行气动刹车,造成机组飞车,引发火灾和剧烈振动,最终塔架发生共振倒塔。

6、苏司兰风电机组火灾事故

2010年4月,辉腾锡勒某风电场的一台Suzlon的S64/1250千瓦风电机组发生火灾事故。据苏司兰公司介绍,火灾是由于液力联轴器故障发生溢油,并引发着火,不过该次事故并未造成设备全损。

7、华锐现场安全事故通报

2009年8月5日下午5点左右,大唐桦南风电场有三名华锐员工在维护风机后清理轮毂内部卫生。由于高温影响加上携带的挥发性清洁剂作用,三人发生晕倒,幸好症状稍微轻点的一位员工在晕倒前打了求救电话,最后获救。否则,后果不堪设想。

8、风暴潮造成华能山东项目受损

2009年4月15日凌晨,一场大风刮到了山东省渤海海域,大风与海浪、天文大潮交互影响,形成了30年不遇的强风暴潮。风力达到11级,在山东北部沿海掀起近5米高的巨浪,此次风暴潮事故给沿海地区基础设施造成严重损失。华能风电公司位于滨海、河口、寿光的风电在建项目在此次风暴潮事故中受损严重。

特别是滨海项目一期建设4.95万千瓦风力发电场,33台风机全部安装在某集团防潮堤坝外侧。由于吊装平台处在堤坝外侧,直接受到风暴潮的冲击,吊装平台的挡墙被海浪推倒,1#-33#吊装平台不同

本文已影响