培训总结
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双氧水培训总结

小草范文网  发布于:2016-12-27  分类: 培训总结 手机版

篇一:培训总结

培训总结

今年进入公司后,进行了一连串的培训,包括公司的,部门的,还有部门间联合的培训,相比去年,培训的心情是不一样的,去年重点是在听别人讲,今年是听别人讲,更重要是自己参与到其中。这是一个很好的培训模式,每个人把自己的想法,工程中遇到的问题拿出来与大家交流,解决不了的大家可以齐心竭力一起想办法解决,做的好的,大家可以借鉴,在自己的工程上推广。下面就今年的培训,针对自己做一个技术总结。

? 发货中应该注意的问题

1、发货流程,与发货材料的规范化。

2、对甲购材料、设备进行核算,谨防遗漏。特别是大件货物,如吸附池材料,板框压滤机、铸铁填料等。

3、对发货货物进行清点,特别是一些小的材料配件,以防货物遗漏。并熟知每种货物、配件的存放位置。

4、我方提供材料包装的规范化,特别是保安过滤器滤料的包装。

5、货物到达甲方后,一定要敦促甲方做好货物的储存工作,如防水,防雨,防晒等。

6、检查甲方的土建设施是否符合要求,敦促甲方在安装前完成土建的盛水实验、防水防腐工作。要给甲方留下技术交流文件。

? 安装前准备

1、完成对图纸的细化。遇到图纸不懂或疑问及时设计人员进行沟通,不把技术性问题带到现场。对于要做工程的水质问题,应及时与实验中心相关人员进行沟通交流。

2、向甲方发送安装传真,对甲方是否具备安装条件进行细化确认。如试水,防水防腐处理是否完成,设备、材料是否采购,安装人员是否到位,并且足够等。

? 安装中应该注意的问题

1、对甲方购买的材料进行检查,防止因过次材料安装而出现返工,耽误工期。对于应疏忽,或安装线路改变而造成的材料缺少,应细致做好预算,让甲方一次购买。

2、安装要规范,美观,按照公司安装规范。 3、催化氧化塔

A、龙门出正常架水口要比塔进水口低30cm以上。

B、布水管开孔一般在布水口径的50%左右,单边间距30-40cm,斜向下45度开孔。

C、安装时,确保反洗水的充足。塔反洗出水优先考虑排污原水池,但塔的后期反洗水可排入生化配水池。

4、考虑池体的进出水方式,如上进下出,左进又出等。

5、在安装中考虑以后调试中可能用到工艺用水的地方,并保证供应充足,特别是生化配水池的工艺用水,最好安上流量计,以定量稀释用水。

6、合理安排工期,提高对公司的执行力,为公司创造价值。 7、要对甲方负责,保证质量的前提下节约成本。

8、安装完成后,即进行单机调试与并联运行,确保整套工艺在清水的条件下能顺畅的运行起来。

9、在安装的中后期,就应该向甲方提出组建实验室,采购调试药剂和进行运行人员安排,为调试顺利进行打下基础。

10、在安装后期,如条件允许的话,可以在现场做小试试验,以对该废水的处理效果心中有数。

11、在整个安装过程中应坚持写笔记,周记,一为提高自己,二为必要情况是提供参考。

12、保温以后是北方工程的重点安装事宜。

? 调试

1、发传真到对方,确认调试所需的条件具备,如调试药剂,营养,生化污泥,实验室建立,人员配备,工艺清水运行等。

2、到达现场后,应从小试着手,再从物化到生化的过程来调试。 3、催化氧化塔

A、运行污水前,应对塔进行彻底的清洗,清洗直至塔出水清澈透明。 B、运行时特别是初次运行时应塔内应加满清水,然后再由小至大水量处理污水。

C、塔应经常反洗,一般5-7天反洗一次,盐分高度废水应缩小反洗时间。 D、当处理的废水可生化性较好时,应防止在塔内形成生物膜(真菌、大肠杆菌可在PH4-5条件下),这样就需要对塔进行定期杀毒除菌,方法为降低PH,加大双氧水量。

4、在运行中应保证催化进水的水质清澈,并对保安过滤器做定期检查,防止结垢。

5常见药物的规格及配比浓度 药剂名称 七水硫酸亚铁

石灰 PAM PAC 硫酸 双氧水 液碱

规格 工业级

CaO>85﹪

分子量>1200万、水不溶物≤0.2﹪ 有效物含量>29﹪、水不溶物≤2﹪

98﹪ 含量27.5﹪

质量分数 15% 15% 0.05-0.15% 5-10% - - -

价格 400-800

1500-2000

1500

30%

6、硫酸根、磷酸根可能会引起管道的堵塞。

? 安全

1、我们公司做的工程一般都是化工厂的,有毒有害的物质比较多,作为工程人员应做好防护措施。

2、对于我们项目上经常用到的强腐蚀化学品,如、浓硫酸,液、片碱,盐酸,双氧水等,在使用时应做好防护措施,如护目镜,防腐手套等。

3、在化工厂内应该严格遵守甲方的安全规章制度,如不动火,不抽烟。不到厂区与自己工程无关的地方去。

4、生化装置特别是厌氧装置,防止硫化氢、沼气的中毒。

5、高空作业时应做好安全措施,如安全绳,安全帽,安全网。 6、不让甲方人员做违反安全操作的工作。 7、外出出差,做好安全用电,加强防火意思。

总之,这次培训我相信对于每个人来说都是一个提高的过程,不仅要把这次培训的知识、经验记在笔记本里,还要记在脑子里,更重要的是应用在实践中和工程上去。2012年是一个新的起点和征程,拿出足够的信心和热情投入到工程上去,奋斗在龙年!

2012/2/9

篇二:河北工业大学 实验报告——双氧水

河北工业大学实验报告

课程:分析化学实验

班级:姓名:组别: 同组人: 日期:2011-3-2

实验:过氧化氢含量测定(KMnO4法)

一、实验目的:

1、掌握应用高锰酸钾法测定过氧化氢含量的原理和方法。 2、掌握高锰酸钾标准溶液的配制和标定方法。 二、实验原理:

1、工业品过氧化氢(俗名双氧水)的含量可用高锰酸钾法测定。在稀硫酸溶液中,室温条件下,H2O2被KMnO4定量氧化,其反应式为:

-++

5H2O2+2MnO4+6H=2Mn2+5O2↑+8H2O

根据高锰酸钾溶液的浓度和滴定所耗用的体积,可以算得溶液中过氧化氢的含量。 市售的H2O2约为30%的水溶液,极不稳定,滴定前需先用水稀释到一定浓度,以减少取样误差。在要求较高的测定中,由于商品双氧水中常加入少量乙酰苯胺等有机物质作稳定剂,此类有机物也消耗4而造成误差,此时,可改用碘量法测定。

2、高锰酸钾是最常用的氧化剂之一。市售的高锰酸钾常含有少量杂质,如硫酸盐、氯化物及硝酸盐等,因此不能用精确称量的高锰酸钾来直接配置准确浓度的溶液。用KMnO4配制的溶液要在暗处放置数天,待KMnO4把还原性杂质充分氧化后,再除去生成的MnO2

沉淀,标定其准确浓度。光线和Mn2、MnO2等都能促进KMnO4分解,故配好的KMnO4应除尽杂质,并保存于暗处。

KMnO4标准溶液常用还原剂Na2C2O4作基准物来标定。Na2C2O4不含结晶水,容易配制。用Na2C2O4标定KMnO4溶液的反应如下:

-++

2MnO4+5H2C2O4+6H=2Mn2+10CO2↑+8H2O 滴定时可利用4-离子本身的颜色指示滴定终点。 三、实验试剂:

KMnO4(s) Na2C2O4(s)1mol·L1 H2SO4(aq)1mol·L1 MnSO4H2O2样品

四、实验步骤:

1、KMnO4溶液的配置: 2、KMnO4溶液浓度的标定:

3、H2O2含量的测定:

五、实验记录:

1、KMnO4溶液浓度的测定:

六、问题与思考:

1、配制KMnO4标准溶液时为什么要把KMnO4溶液煮沸一定时间(或放置数天)? 答:为了使KMnO4溶液中的还原性物质完全反应,使KMnO4溶液浓度稳定。 2、用Na2C2O4为基准物标定KMnO4溶液时,应注意哪些重要的反应条件?

答:滴定前要加入少量稀硫酸以确保酸度;为了使反应加快,需要加热至75~85℃,但在滴定至终点前,溶液温度不应低于60℃;滴定时应注意滴定速度,不能过快,滴完一滴后应等到溶液完全褪至无色再滴入下一滴。

3、用KMnO4法测定H2O2时,能否用HNO3或HCl来控制酸度?为什么?

答:不能。HNO3同样会氧化H2O2,而在酸性条件下,KMnO4会氧化Cl,这两种酸消耗H2O2和KMnO4,干扰反应。

4、装过KMnO4溶液的滴定管或容器常有不易洗去的棕色物质,这是什么?应该怎样除去?

答:是MnO2,可用浓盐酸除去。

篇三:双氧水车间设备管理总结

2013年双氧水车间设备管理总结

回顾2013年,是平凡的一年,也是取得骄人成绩的一年,在各处室和兄弟单位的领导和支持下,双氧水全年总产量达到20.5万吨,达到设计产能的128%,全年生产成本控制在450元左右,年销售均价在900元左右,良好的产销局面,为公司创造了可喜的经济效益。

2013年,双氧水车间这个团队坚持抓基础工作,做好细节工作,理清思路,从双氧水生产工艺内在规律着手,把装置开好、开稳。全年双氧水装置没有一次因界区设备原因造成停车,全年设备运行正常,无设备事故,而所有的这一切,是我们双氧水团队全体员工共同努力得到的。我们深知,只有把基础工作做好,开好设备,用好设备,做到工艺上稳定,设备上优化,不超压、不超温,优化设备和工艺,让设备与工艺达到最佳的配套性,设备才能做到长周期稳定运行。

2013年设备运行简介:全年设备运行正常,大型设备及主要设备均按计划进行检维修,保质保量完成设备维护工作,全年主要设备完好率100%,静密封点泄漏率:0.13‰,动密封点泄漏率:0.03‰,全年设备日(本文来自:WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:双氧水培训总结)常检查整改完成率达到100%。

现将2013年双氧水设备管理总结如下:

一、 创新管理方法,优化管理考核目标和方式。

1、针对双氧水车间从事设备管理和维护的人员少,如何调动操作人员的积极性,真正把“操作是设备第一主人”这一理念落实到实处,才是用好设备、管理好设备的关键。一方面,车间将以往粗放式管理中融入人性化的东西,将以往以罚为主的考核机制,适当融入先奖替

罚,无论是检维修还是日常设备维护保养,把控安全和质量这两大核心目标,操作过程中人性化一点,对核心目标的要求丝毫不能降低和放松。比如备用设备的试运行,给定操作试运行具体的要求,给定一个大致的操作时间段,具体操作由操作自己定,给操作人员一个弹性思维、操作的空间;设备检查整改项,先由班长指定整改人并就如何整改及整改达到的目标详细说清,在规定的时间段内由整改人自己搭配时间处理。严中有细,细中见真功。另一方面,让操作承担一部分漏点管理职责;以前不论什么漏点统一归类给维修人员,结果造成大部分的操作人员对一些简单容易处理的漏点不及时处理,经常拖延到维修上班通知处理,甚至不通知。而适当地将阀门填料容易处理的漏点划归到操作人员职责中,一来是因为阀门填料漏点相对处理容易,二者在操作巡检过程中,尤其夜间,能够及时将漏点处理掉,减少漏点,节约能源,三者操作是设备的第一主人,正确维护和使用设备是理所当然的。通过这样改进,目前岗位上阀门填料漏已基本上得到有效的遏制,都能够及时的处理。

2、改变固有的考核方式,以促进设备管理:

在日常检查考核项、日常设备维护保养工作以及设备管理基础工作中,针对做得好和做得不好的,在即查即公布的基础上,把考核款数,如实在当月的个人绩效中直接体现,绝不将考核钱数等到当月考核下来后(一个月后才发当月的考核)再进行落实,保证奖罚的及时性。考核扣罚的钱由班组班长落实到责任人,奖励的钱奖励给在工作中有闪光点的人与事并奖励到具体的人员,实现日常考核有奖有罚,

考核做到公开、公平、及时。

二、抓好设备优化,小改小革工作,让设备与工艺达到最佳的配套性。 控制合理的流速、压力、温度,是保证静设备和动设备长周期运行稳定的关键。

从工艺上优化,降低氧化塔进塔压力,优化部分管线,降低空压机出口压力,延长空压机运行周期,避免系统装置因空压机频繁开停,引起空气压力和空气流量的波动,进而影响工作液流量的波动,使得氢化、氧化、萃取反应更加平稳:

(1)、6#空压机出口气体工艺管线进行改造:改造前6#空压机出口气体管线配制不合理,空压站到系统装置压差达到0.08MPa,将空气管线改造后,有效地将压差降低到0.02 MPa,大幅降低了空压机的出口压力,同时空压机电流降低了2A,仅电耗一项年节约费用近8万元;同时机组的出口压力的降低,更加保证机组的长周期运行,降低机组故障频率,降低维修费用和减少维修工作量。

(2)、2#系统循环工作液泵叶轮改造:改造前,泵出口压力达到0.8MPa,通过对氢化塔入塔压力、流量计算后,泵出口压力只要达到0.65MPa就可以满足要求。改造后,泵出口压力有效降低,电流下降1A,电耗每年降低近4万元,出口压力的有效降低,泵的负荷有效降低,设备运行更加稳定。

(3)、萃余分离水回收系统:改造前,萃余分离水直接排到污水站,经取样分析后该水相中含双氧水22.4g/l,将萃余分离水回收到氧化液贮槽中,再次经萃取后,其中的双氧水有效回收,增加了装置的有效

产能。

(4)双氧水装置因生产工艺的特殊性,对设备的材质要求比较高,工作液的性质具有易挥发、易燃易爆、渗透性强等特性。对氧酸、纯水PH等酸碱类指标,严格监控,防止酸碱类超指标,从而对设备材质造成腐蚀,提高系统安全运行的安全系数,有效减少降低设备使用寿命的因素。

三、存在问题

(1)、2#系统萃取放空气量大、循环工作液贮槽放空气量较大,芳烃消耗偏高;这一部分放空气体中芳烃含量大,一方面增加芳烃消耗;另一个方面造成环境污染。目前已有初步方案,计划2014年进行实施。

(2)各贮槽放空冷却器冷凝的液体中双氧水、芳烃含量不少,目前没有回收,计划2014年将这一部分冷凝水回收系统,提升装置有效产能;

(3)、2#系统后处理带碱,碱塔进出口工作液中水份含量相差不大,碱塔处理效果较差,拟计划从碱塔旁路增加一条凝聚器,先做实验,根据分析效果确定凝聚器实施方案

(4)、新来的员工学习主动性不强,操作中没有“设备是基础”这一重要理念,缺乏“操作是设备第一主人”的责任感;操作中不能有效地认知设备,对设备的正确使用和维护保养形成了潜在的隐患。

(5)、车间整体管理模式有待进一步提升。重工艺、轻设备的思想在一部分人的思维中还是存在的。在出现问题时,希望把问题归结到设

备上,分析判断能力不足,分析归纳能力有待提升,承担责任的能力不强。

(6)、计划检修还没有融入到每一位成员的思想理念中,有部分人甘愿做消防兵,等到设备出现问题后才来动手术,而不能将设备管理关口前移,应当采用预防、查漏补缺来防范,部分人员的懒惰思想还是有的。

四、2014年计划、思路、重点

(一)、加强基础管理工作,完善基础台帐管理;

(1)、备用设备的管理:

做好备用设备日常处于完备状态,需做好以下几方面:

1、定期对备用机、泵组进行试运行,在试运行中知道备用设备的运行工况,利用试运行及时解决备用设备存在的问题,以便及时解决,确保备用设备完好;

2、完善备用设备的台帐,尤其对润滑油的使用周期、易损件使用有计划进行更换,记录要及时、准确,完整,对质量控制要点记录要准确、完整,对好的改进之处要总结并记录在册,返工或检修不当亦应记录在册,以保证下次检修有参考和对比。

3、做好备用设备日常维保工作,润滑、防腐基础工作要进一步加强,查漏补缺应作为日常性工作;

(2)、检维修质量管理:

检维修的质量是保证设备长周期稳定运行的重要方面,要保证检维修的质量,应做好以下几方面:1、检修方案应全面、完整,检修

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